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焦爐高爐煤氣流量計
數字化插入節流式流量計簡稱節流巴,為大口徑、臟污、含水氣體設計,用于焦爐煤氣、高轉 爐煤氣的流量計量,解決了小流量、堵塞、存水、濕度運算等問題。由數字化多參數變送器和節流 式測量裝置組成,實現了流量計量的數字化。獲 2014 年河北省技術監督局重點科研項目、同年河 北省科技成果、并獲得多項知識產權。
技術來源
北京航空航天大學航空發動機氣動熱力國防科技重點實驗 室、無錫昆侖富士儀表有限公司、石家莊高新區中正儀器儀表 公司聯合研制。
解決煤氣計量的問題
1) 微微差壓、微微流量:變送器穩定工作在 10Pa 以下,流速可小于 1m/s。
2) 結晶、堵塞、掛壁:大口徑直通取壓管,噴涂高分子涂層,不易掛壁,清理容易。
3) 三閥組、取壓管存水:淘汰了三閥組,直通取壓管不積水、
4) 煤氣含水影響流量計量:在線補償水汽對流量的影響。
5) 腐蝕:流量計在管道內全部部件采用表面處理工藝,防腐性能提高數倍。
簡單說明與市場通用產品的區別
1) 數字化:使用多參數變送器, 自動補償含水量、10Pa 以下穩定工作,直接輸出干煤氣流量和累加量,不用二次計算。(通用產品是差壓、壓力、溫度、二次儀表的組合,成本高、維護量大,小差壓沒數,沒有濕度補償)
2) 一體化:針對含水煤氣設計、一體結構,沒有三閥組、不會積水;帶壓插拔、疏通方便。 (通用產品是巴配三閥組、再配變送器,三閥組存水,造成漂移)
3) 節流原理:微小流量下信號穩定,直通取壓孔 12 毫米,不易堵。(通用產品是測速式,小流量不穩定,彎曲取壓孔 6 毫米,容易堵,疏通困難)
數字化能源管控系統和傳統模式的區別
令 數據通過網絡傳輸,節約了大量電纜、橋架。
令 由于所有的計量任務包括存儲在流量計中已經完成了, 不需要傳統的數據采集和二次計算。
令 采用分布式實時數據庫,數據存儲分散在現場,實現了 “集中管理、分散控制”的工控安全理念。
令 數字流量儀表性能遠超過傳統 DDZ 儀表。
令 總結:較傳統能源中心,成本大幅降低、性能大幅提高、 維護量大幅降低
二、傳統煤氣流量計量中的問題
1、傳統 DDZ 結構
DDZ 結構是測量裝置、變送器、二次儀表等部件采購自不同廠家,需要通過三閥組、4~20mA 進行現場的組合,造成維護量的提高、成本提高、計量性能大幅下降。
2、流速、密度分布問題
煤氣由于流速慢,層流現象嚴重,中心與管壁流速相差甚至可達到 50%,見下圖;另外由于煤氣各組份 密度差距也很大,造成管道上端密度小、下端密度大,形成密度分布問題。
均壓方式:在一個線狀結構上設計多個取壓小孔,形成壓力平均結構。解決密度和流速的平均問題, 如下圖所示就是均速管結構,但是均速管結構必須使取壓孔足夠小,才能起到均壓的作用,同時取壓管內 低速循環使污物沉積,造成了堵塞取壓管,而且疏通困難。
單點測速方式:單點測速時取壓孔可以擴大,解決了堵塞問題,但需要插入多只測速探頭,才能實現速度平均的效果,造成成本提高。
3、取壓管、三閥組積水造成漂移
取壓管和三閥組形成 U 型彎,形成冷凝結露,冷凝水水沉積其中,
形成水位壓力,1mmH2O=9.8Pa,由于煤氣計量差壓很小(100Pa 左右),附加
壓力會產生很大的誤差.具體表現為停氣后有數、零點漂移嚴重。
4、垂直取壓管產生虹吸現象
管道內含水煤氣的溫度大于環境溫度時,取壓管內壁形成冷凝水。冷凝水回流
時產生虹吸效應,使水垂滯在取壓管內,見右圖筆管下端水滴。
當管道壓力減小或波動時冷凝水會瞬間流出,這就是煤氣流量瞬間波動的原因。
垂滯的水滴同樣會造成附加差壓偏差,1mmH2O=9.8Pa。具體表現為流量值持續降低。
5、微差壓變送器漂移
市場上常用模擬輸出微差壓變送器的測量范圍是 0~1kPa,工作差壓遠小于1kPa 在強迫量程遷移后會造成“零點漂移的問題” ,這就是“智能儀表模擬使用”的問題。
6、煤氣中含水
煤氣濕度接近 100%,不僅使密度增加,隨著溫度的降低產生冷凝。沒有濕度在線補償,會使誤差增大。
7、數字模型的粗放和封l鎖
針對煤氣流量計量,需要流出系數非線性補償、密度溫壓補償、濕度補償、實際管徑補償、實際密度 補償。但常常出現廠家算法保密或不補償的問題,造成計量數據的偏差。
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